S中開雙吸泵潤滑脂代替潤滑油實驗操作
目前,又便宜又無泄漏的密封裝置還沒有,有的密封效果好,但價格昂貴,經濟上不可行。經過調查研究,決定大膽試驗——用潤滑脂代替潤滑油來潤滑。
3.1 改造方法
考慮到S中開雙吸泵泵軸功率只有18.5kw,流量只有200m3/h;泵轉速為1450r/min,線速度為3.4m/s。從以上兩點看,用潤滑脂潤滑是可行的。
3.2 具體方法如下
①把油箱內的機油放掉,對軸承箱進行清洗。
②把軸承箱兩端的端蓋及放油孔絲堵打開,以排除箱體內空氣。
③用黃油槍把鋰基脂由加油孔向軸承箱內加注,加到潤滑脂從兩端蓋及放油孔擠出,視為加滿,并上緊軸承端蓋及放油孔絲堵。用手盤車,使潤滑脂在箱體內分布均勻。
啟動S中開雙吸泵后,開出口閥門,使泵在正常情況下運行,監視泵兩端軸承溫度及油質情況。用紅外線測溫儀監測溫度,數據如表1所示:
表1 軸承溫度隨運行時間的變化
運行時間/h
內側軸承溫度/℃
外側軸承溫度/℃
室溫/℃
經改造后振動位移為0.04mm左右。
潤滑脂油質良好、無變化,泵上推廣使用。
3.3 潤滑脂潤滑效果
潤滑脂不易泄漏,有利于水泵安全穩定運行,大大減少加油量和加油次數。不但節油,而且降低工人的勞動強度。具體來說:
①節省油費用。使用潤滑油脂每臺9kg/a,費用為63元/a。而機油消耗量在骨架油封完好情況下4kg/月,費用為200元/a。每臺泵可節約137元/a,大大降低了潤滑費用。
②減少檢修費用。骨架油封平均壽命為4個月,為更換骨架油封,每年需解體檢修3次左右,改為鋰基脂潤滑,減少人工費。材料費、機械費,并避免了在檢修過程中造成設備零件的損壞。
③延長了設備運行周期。從振動。溫度等方面監測,使用潤滑脂密封性能好,軸承運轉良好,延長了軸承的使用壽命。
④改善了崗位環境。
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